近日,在方大萍安鋼鐵安源煉鐵廠燒結(jié)一車間脫硫脫硝工序現(xiàn)場,技術(shù)人員正緊盯顯示器上的各項數(shù)據(jù),仔細調(diào)整著引風(fēng)機參數(shù)。經(jīng)過一系列操作優(yōu)化,曾經(jīng)耗電量居高不下的脫硫脫硝系統(tǒng),如今正以更節(jié)能的狀態(tài)穩(wěn)定運行。 “這可不是簡單的參數(shù)變動,每一個調(diào)整都藏著降本增效的‘密碼’。”燒結(jié)一車間180m2燒結(jié)準備大班副班長李子萍指著屏幕上跳動的負壓數(shù)值介紹道。脫硫脫硝工序作為燒結(jié)生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),承擔(dān)著去除煙氣中硫氧化物、氮氧化物的重要任務(wù),其運行效率直接關(guān)系到環(huán)保達標與生產(chǎn)成本。此前,為保證煙氣流速穩(wěn)定,塔底負壓需控制在0.8kpa以上,床層負壓控制在1.2kpa左右,風(fēng)量維持在870000m³/小時以上,高負荷運行導(dǎo)致電耗居高不下。 一場降能耗攻堅戰(zhàn)迅速打響。該車間組織設(shè)備、工藝等專業(yè)技術(shù)人員深入現(xiàn)場,通過反復(fù)研究與科學(xué)論證,制定出一套精準的優(yōu)化方案:控制風(fēng)口氧氣含量,調(diào)節(jié)液位和流量,優(yōu)化氣壓比,控制氣體負荷,避免氣液阻力過大。一系列操作調(diào)整后,塔底負壓成功降至0.7kpa以下,床層負壓穩(wěn)定在1.1kpa,風(fēng)量下降150000m³/小時以上,引風(fēng)機風(fēng)門開度降低8%,電流減少15A,耗電量顯著下降。 “數(shù)據(jù)不會說謊,節(jié)能效果實實在在。”李子萍拿出統(tǒng)計報表說。調(diào)整前的2024年,該工序全年用電量達22506927度,單位電耗8.138kWh/t。調(diào)整后,今年1-7月份用電量為11412060度,單位電耗降至7.34kWh/t,單位電耗下降0.798kWh/t,累計降低用電金額949839.45元,該項目也榮獲企業(yè)小改小革一等獎。 “節(jié)能降耗不分大小,哪怕只是一度電的節(jié)約,也是對企業(yè)效益的貢獻。”燒結(jié)一車間副主任張申春感慨道。反復(fù)論證后的優(yōu)化操作,看似細微,實則是員工踐行降本增效理念的生動體現(xiàn)。通過精準調(diào)控,不僅讓設(shè)備在更經(jīng)濟的狀態(tài)下運行,更為企業(yè)省下了真金白銀。 同樣通過技術(shù)攻關(guān)實現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)效的還有該廠燒結(jié)二車間,他們聚焦降低蒸汽消耗展開攻關(guān),通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、強化崗位操作、推進設(shè)備改造等一系列舉措,7月日均蒸汽消耗降至75.4噸,較新目標值減少28.6噸/天,單月節(jié)約成本達107250元。 如今,在方大萍安鋼鐵安源煉鐵廠,像這樣通過技術(shù)攻關(guān)實現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)效的案例不斷涌現(xiàn)。從參數(shù)調(diào)整到流程改進,每一項措施都凝聚著員工的智慧,每一分節(jié)約都為企業(yè)發(fā)展添磚加瓦。